2.4干燥剂吸水能力下降
干燥器使用国产干燥剂活性氧化铝已一年,到了寿命末期,吸水能力下降。为此,我们对干燥剂进行了更换。
2.5干燥器排水后路经常堵塞
干燥器脱水系统由水冷器、气液分离器及液位控制阀组成。铁锈、干燥剂粉尘等经常堵塞排水后路管线,造成冷却器气液分离器满液位,多余的水被气体带人处于运行状态的干燥罐,增加了干燥罐脱水的压力。
针对这种情况,在干燥器更换催化剂时,对气体出口过滤网破损处进行了修补,减少了杂质对下游排水管线的影响。
2.6停用再生循环气水洗系统,进一步减轻干燥器V301A/B的负担
在重整催化剂再生过程中,存在着氯的大量流失。为了解决氯对再生系统的腐蚀,在再生空冷系统下游设置了D105碱洗和水洗系统,该系统在除去氯离子的同时,使得再生循环气转变成湿度很高的饱和气,增加了干燥器脱水的负担,使得干燥器经常在不到切换时间时即已饱和穿透。
为此,在再生空冷系统上游,增加了再生高温脱氯罐,停用了再生水洗、碱洗系统,杜绝了由于水洗产生大量的水对干燥器的冲击,减轻了干燥器脱水的负担,使干燥器出口水含量稳定在50mg/kg左右。
3.效果分析
经过一段时间的持续检修和改进,干燥器V301A/B的脱水效率明显提高,V301投用初期,出口水含量降到20mg/kg,末期降到80mg/kg,与检修改造前70~1200mg/kg的大幅度波动相比,效果显著。
随着催化剂不同再生阶段对再生循环气中水含量的有效控制,减轻了再生氧氯化过程恢复催化剂活性的难度;同时,提高了焙烧质量,避免了由于水含量波动造成催化剂补充的氯的二次流失、分散的铂晶粒重新积聚的可能性。
采取以上措施后,催化剂的再生质量得到提高,催化剂活性有了明显的恢复,重整反应温降稳步增加,重整汽油的辛烷值RONC达到了98以上。
4.结论及改进建议
经过对再生干燥器V301A/B的检修和改进,干燥器脱水效率明显提高,水含量波动幅度减小到20~100mg/kg,为调整重整催化剂再生氧氯化、焙烧操作提供了相对稳定的环境,对恢复催化剂活性十分有利。
建议寻找脱氯效果更好的高温脱氯剂,继续停用再生水洗、碱洗系统,减轻干燥器的负荷;把再生干燥器的再生切换过程、蒸汽加热温控信号引入操作室,提高对干燥器跟踪控制的质量;增上在线水含量分析仪,监控干燥器出口循环气中水含量的变化情况,及时调整再生操作,提高催化剂再生质量的稳定性。