记者:到目前为止,这套装置的运行效果怎么样? 曹厂长:完全达到了工艺要求。
记者:这套装置的资金投入是多少?
曹厂长:33.5万,比较经济适用,这也是我们为什么选择这项工艺的原因之一。
记者:把解析废液回用到造气炉夹套,会不会因出现结垢、腐蚀、尿素累积现象而影响生产?
曹厂长:不会,这也是当初我们最担心的,从现在的情况看并没有出现,我们通过按锅炉水检验标准取样水质分析,液位计液相阀心看无结垢,排气测腐蚀看未发现腐蚀,排污口看也未发现结垢。
记者:解析废液回收到夹套使用,是否会造成污染物转移,产生新的危害?
曹厂长:不会。尿素分解出的氨,随着水煤气进入洗气塔,被水吸收进入造气循环水,而氨对造气循环水防止结垢有好处。新增加的氨氮,又会在造气循环水系统中,部分被冷却塔以游离氨形式吹脱,部分被水体中细菌分解成无害的氮,逸入大气。冷却塔排气中氨氮与厂区内空气中氨氮体积含量相近,证明对大气无污染。经近半年的运行,造气循环水中测氨、氮含量,未发现氨的浓缩,氨氮一直在500~800mg/L之间波动,证明不会构成新的危害。
记者:这种新工艺能否给企业带来经济效益?
曹厂长:我们厂上了这套装置后,一年可少排高含氮废水4万多吨,治污的同时也少用5万吨脱盐水,脱盐水成本约4~6元/m3,而回收解析液处理成本0.3元/m3。到8月份其余4台造气炉全部改造后,一年大约可节约20万元。